欧美亚洲国产精品一区二区久久,久久这里只有精品麻豆2,国产福利在线亚洲视频欧美视频,无码中文字幕日韩专区

核心技術(shù)

質(zhì)量第一、技術(shù)創(chuàng )新、用戶(hù)滿(mǎn)意

WHBJ法高爐渣處理技術(shù)


 武漢寶潔環(huán)境工程技術(shù)有限公司做為一家環(huán)保高新技術(shù)企業(yè),一直致力于高爐生產(chǎn)過(guò)程中的節能減排技術(shù)的研發(fā)和實(shí)施,也取得了突出的成果。武漢寶潔從2006年至2012年,先后總包完成了柳鋼1A1B#高爐(渣池法)、2#高爐(WHBJ法)、3#4#6#高爐(明特法)、5#高爐(嘉恒法)等全部7座高爐渣處理系統的新建及改造,重點(diǎn)也是放在了解決渣水中細渣清除,增加冷卻設施,系統零排放這三大方面,榮獲了2009年廣西科技進(jìn)步三等獎及柳州市和柳鋼集團一等獎。2016年底,武漢寶潔EPC總承包實(shí)施了宣鋼二座2600m3高爐的渣處理系統改造,渣水余熱換熱后向城市供暖,取得了良好的經(jīng)濟和社會(huì )效益。2019-2021年,又接連EPC總承包了廣西防城港鋼鐵基地項目2座3800m3高爐以及柳鋼中金不銹鋼公司1座2000m3高爐的渣處理系統。

  武漢寶潔研發(fā)的WHBJ法渣處理系統可將高爐渣水的含渣量在全行業(yè)獨家處理達到2000mg/l以下,僅相當于傳統因巴法渣處理工藝的約1.0%,為渣處理系統降低運營(yíng)成本和高爐渣水可靠換熱創(chuàng )造了條件。

 

1

 

1

 

1

 

  WHBJ法轉鼓式自潔超凈高爐渣水處理系統

  目前高爐的各種水淬渣處理工藝在生產(chǎn)中 普遍存在以下問(wèn)題,如:渣系統設備和管道磨損大、壽命短,結渣堵塞嚴重,跑冒滴漏厲害,檢修維護頻繁,系統保障度低,生產(chǎn)成本較高;以及蒸汽排放不理想,環(huán)境污染嚴重,運行能耗較高,不能正常作業(yè)等等。究其根本原因都是由于渣水中細渣含量大,且細渣無(wú)法有效清除所造成的。

  針對上述現象,武漢寶潔環(huán)境工程技術(shù)有限公司在柳鋼2#高爐的設計過(guò)程中,對傳統冷因巴工藝水渣系統進(jìn)行了大膽舍棄及深度優(yōu)化,取消了傳統因巴法的泵房熱水池設計及再循環(huán)泵工藝環(huán)節,創(chuàng )新研發(fā)出“組合式錐斗沉淀池細渣沉淀 + 提升式細渣機械分離”的新技術(shù),從而形成了具有完全自主知識產(chǎn)權的可適用于因巴轉轂的轉轂式WHBJ法自潔超凈渣水處理新工藝。

  經(jīng)過(guò)近十年的生產(chǎn)運行考驗,WHBJ自潔超凈式渣處理系統在柳鋼2#高爐的使用中取得了巨大的成功和良好的效果。渣水含渣量?jì)H為傳統因巴法渣處理系統的~1.2%,循環(huán)水質(zhì)得到極大改善,設備故障率、維修維護成本超大幅度降低,實(shí)現了渣水系統的清潔生產(chǎn),系統作業(yè)率達到100%,除轉轂濾網(wǎng)與氣提下錐管有更換外,主要設備無(wú)一損壞,整個(gè)渣處理系統三年的備件費僅~20萬(wàn),備件及維保費用僅為傳統因巴法的1%。渣處理系統完全實(shí)現零排放,并實(shí)現了的利用焦化深度處理廢水完全替代新水補充。經(jīng)測算投產(chǎn)后運行電耗較傳統因巴法節約2/3以上,年節電1082.9×10 kW.h,年生產(chǎn)運行成本節約達1200多萬(wàn)元。

  轉轂式WHBJ法自潔超凈渣水工藝,彌補了因巴法工藝渣水中細渣量大及由細渣對渣處理系統所產(chǎn)生的一應不良影響,是對高爐渣處理工藝的一次重大突破。WHBJ法自潔超凈渣處理系統細渣處理效果好,水質(zhì)優(yōu),自動(dòng)化程度高,設備運行穩定,保障度高,節能環(huán)保,維修及備件費用大幅降低,投資和運行成本低,多項創(chuàng )新技術(shù)開(kāi)創(chuàng )了渣處理工藝的先河,取得了很大的成功,是冶金行業(yè)高爐渣處理工藝的一次革命性技術(shù)進(jìn)術(shù), 為高爐煉鐵生產(chǎn)帶來(lái)了環(huán)境改善和巨大的經(jīng)濟效益,也為高爐沖渣水余熱利用創(chuàng )造了更好的條件。

  WHBJ法自潔超凈式渣處理系統同樣也可以適用于在嘉恒法、明特法等渣處理工藝中進(jìn)行應用,其中的深水淬化蒸汽集中排放技術(shù)還可以應用于濾池過(guò)濾式渣處理工藝中。

 

  WHBJ法自潔超凈式高爐渣水處理系統的優(yōu)點(diǎn)

  1、創(chuàng )新的“組合式錐斗沉淀池細渣沉淀技術(shù)及其模塊化設計”, 布置緊湊、占地面積小、且能與因巴?;?轉鼓/皮帶機/提升泵房實(shí)現完美結合。組合式錐斗沉淀池可控制形成任意狀態(tài)的串聯(lián)或并聯(lián)運行,實(shí)現了多倍程、長(cháng)流徑的渣水流程,大幅提升了細渣的沉淀效果,提高了系統的運行保障度。

  2、創(chuàng )新的“提升式細渣機械分離技術(shù)”,實(shí)現了細渣的高濃度萃取和高效脫水分離, 并完成了與組合式沉淀池和因巴皮帶在布置上的完美結合, 渣水系統中提取出的細渣可直接借由因巴皮帶輸送。 WHBJ法渣處理工藝中渣水含渣量?jì)H約2000mg/l, 相當于傳統因巴法渣處理工藝的1.2%; 運行三年來(lái)的備件費用僅約20萬(wàn)元, 相當于傳統因巴法渣處理工藝的1.0%。

  3、工藝上的創(chuàng )新設計使冷卻和?;媒M分別由因巴法工藝的兩用一備實(shí)現為WHBJ法工藝的一用兩備,結合變頻技術(shù)的應用, 渣水系統運行電耗大幅降低,綜合節電2/3以上(年節電1082.9×104 kW·h)。

  4、渣水冷卻采用了專(zhuān)利技術(shù)的中空冷卻塔和槽式免掛渣中空冷卻塔配水專(zhuān)利,冷卻布水系統完全無(wú)積渣和掛渣現象,且夏季高溫時(shí)沖渣水溫度可降至40℃以下。

  5、創(chuàng )新的“深水淬化蒸汽集中排放技術(shù)”, 實(shí)現了熔渣在?;瘸浞轴尫艧崃坎⒓信欧耪羝?,爐臺及渣池等部位在冬季低氣壓環(huán)境下也基本無(wú)蒸汽排放, 消除了環(huán)境污染,提高了水渣品質(zhì)。

  6、水泵、因巴轉鼓和皮帶機等主要設備均采取變頻調速,自動(dòng)實(shí)現低頻啟動(dòng)與調速,以及沖渣間隙的降頻節電運行;主要閥門(mén)均采取液壓集中控制;整個(gè)系統高度自動(dòng)化, 節省人工和生產(chǎn)成本。

  7、集水池收集調節系統水量,起到零排放和攔截浮渣,提高運行保障度的作用,細渣沉淀主要在錐斗沉淀池內完成 (集水池約3個(gè)月才抓渣一次)。

  8、南、北面二個(gè)渣系統可實(shí)現渣水調撥, 渣水系統以及渣場(chǎng)渣水可實(shí)現完全回用及零排放,提高水資源利用率。

  9、由于渣水水質(zhì)的巨大改善,今后新上高爐項目采用WHBJ法工藝,外部沖渣水管道完全可以采用普通厚壁鋼管取代耐磨合金管道,投資成本可大幅降低。

 

  WHBJ法高爐?;羝酂峄厥彰摿蛳滓惑w化技術(shù)

  1、 工 藝

  工藝流程:高爐熔渣水粹?;?rarr;?;羝占?rarr;一級云動(dòng)力旋流霧化噴淋→二級旋流霧化噴淋→?;L(fēng)機增壓→煙囪消白排放。

  依據脫硫煙氣消白的環(huán)保要求: 當飽和濕煙汽溫度降低至夏季≤48℃/冬季≤45℃時(shí), 基本上就看不到白煙。而本項目將煙汽溫度降低至夏季≤45℃/冬季≤40℃, 煙氣消白效果是完全有保證的。年節水81萬(wàn)噸,回收蒸汽余熱99.5MW。

 

  2、 特點(diǎn)及意義

  運行費用低,利用高爐渣水及原有系統進(jìn)行余熱利用脫硫消白,無(wú)須增加額外的水處理與冷卻運行成本;利用?;喜靠臻g完成消白功能,不改變?;撞抗δ芎徒Y構;投資成本低,運行費用省,經(jīng)濟性好。

  可實(shí)現?;旧蠠o(wú)白煙的最好消白效果,實(shí)現余熱利用、環(huán)境優(yōu)質(zhì)、節能降耗、酸堿中和、延緩腐蝕、脫硫環(huán)保、降低費用的綜合經(jīng)濟與社會(huì )效益。

 

  高爐?;羝酂峄厥彰摿蛳准夹g(shù)特點(diǎn)

  1、WHBJ法低阻云動(dòng)力旋流霧化技術(shù);

  2、除霧沖渣二合一技術(shù);

  3、多效增壓引風(fēng)技術(shù);

  4、消白?;辣c混風(fēng)技術(shù);

  5、耐磨長(cháng)壽加強防腐技術(shù);

  6、汽水除霧回收技術(shù)

 

  WHBJ法高爐渣水余熱利用脫濕鼓風(fēng)技術(shù)

  1、 項目的可行性

  高爐煉鐵熔渣經(jīng)水淬后產(chǎn)生大量60~95℃沖渣水,蘊含了巨大熱量,但其中含有大量固體顆粒和礦物纖維,并具有腐蝕性,很難利用其熱量。 三十年來(lái)國內外眾多鋼鐵企業(yè)嘗試利用沖渣水余熱利用,但時(shí)至今日除北方冬季換熱采暖有應用之外,并未得到全面有效利用,特別是大型高爐未見(jiàn)應用。

 

  2、 工藝技術(shù)方案

  本案擬采用“高爐沖渣水直接換熱余熱回收技術(shù)”和專(zhuān)用“沖渣水換熱器”作為本取熱系統的技術(shù)方案,該技術(shù)具有無(wú)需過(guò)濾、全水量取熱、操作簡(jiǎn)單、維護量小、可靠性高等特點(diǎn)。

  根據高爐運行中兩套出渣周期性交替出渣的情況,切換熱媒水回水進(jìn)入正在進(jìn)行沖渣的渣水余熱回收系統進(jìn)行換熱。每套沖渣系統:高爐沖渣水經(jīng)提升泵后,通過(guò)切換閥組進(jìn)入取熱站沖渣水換熱器,取熱后進(jìn)入涼水塔,然后再經(jīng)沖渣泵去沖渣; 也可以取熱后直接去沖渣。兩座高爐同時(shí)取熱通過(guò)熱媒水閥門(mén)調度進(jìn)入各個(gè)渣水余熱系統的水量, 最大程度回收沖渣水余熱的供水品質(zhì)。

 

  3、工藝流程圖

 

1

 

  余熱利用技術(shù)方案特點(diǎn)

  1、回收熱量大,供熱品質(zhì)高: 本系統直接全量提取原有渣水系統的沖渣熱水,無(wú)需增設過(guò)濾系統直接進(jìn)入渣水換熱器進(jìn)行取熱,被取熱冷卻后的沖渣水再回到原系統沖渣循環(huán)使用,并可方便的與原有系統進(jìn)行在線(xiàn)切換,對原有生產(chǎn)系統不產(chǎn)生任何不利影響。本技術(shù)方案避免了由于過(guò)濾帶來(lái)的大量清理、運輸工作以及熱量損失,最大限度回收熱量。

  2、耐淤積堵塞,操作簡(jiǎn)單、運行可靠: 沖渣水換熱器采用耐淤積堵塞的專(zhuān)用渣水板式換熱器,系統不設過(guò)濾器,整體系統流程短、可靠性高。換熱板片立式布置, 底部設置多個(gè)反沖洗錐斗, 并配置液動(dòng)閥門(mén)實(shí)現自動(dòng)清洗排渣。

  3、操作室設置遠程控制系統,全套系統采用PLC遠程控制自動(dòng)運行,不需要增加專(zhuān)門(mén)的操作人員,只需要定期巡檢即可。

  4、運行消耗低: 本系統可以直接利用(適當改造)原有沖渣泵,在其出口管道上直接提取沖渣水進(jìn)入取熱系統,取熱降溫后的沖渣水再回到原系統沖渣循環(huán)使用。避免了新增渣水提取泵對系統帶來(lái)的水量不平衡產(chǎn)生的操作干擾以及動(dòng)力消耗。

  5、布置簡(jiǎn)單、占地面積小: 本系統除控制系統需要布置在室內,其他設施都可以在室外布置,占地面積少??刂葡到y機柜及操作,可以與現有沖渣水系統的控制機柜及操作合署布置,或建設一個(gè)小的配電控制操作室。

  6、維護量低、易沖洗: 本技術(shù)方案取熱系統在正常運行中基本不需要維護,只在采暖季結束后,打開(kāi)渣水換熱器平蓋進(jìn)行簡(jiǎn)單清理沖洗后封閉注水保護即可。

  7、無(wú)次生污染:本技術(shù)方案系統基本是封閉運行,運行過(guò)程中沖渣水除熱量被取出外,其余遵循哪來(lái)哪去的原則,既不改變原有系統的平衡,更不會(huì )產(chǎn)生次生排放污染。

  8、取熱平穩,波動(dòng)?。涸?、熱媒水罐與大換熱比的渣水換熱器都可以?xún)? 并保持換熱的盡可能平穩。蒸汽補熱器可作為熱水機組的事故應急和調峰手段。

  9、鐵前用冷需求:春夏秋三季(3月初~10月底)高爐冷風(fēng)除濕+冬季(11月初~2月底)燒結和焦化煙氣脫硫除塵消白用冷需求,實(shí)現鐵前余熱利用與煙氣消白一體化的目標。

 

  WHBJ法自潔超凈/余熱回收/脫硫消白/余熱利用一體化 高爐渣處理技術(shù)的特點(diǎn)及社會(huì )意義

  WHBJ法自潔超凈/余熱回收/脫硫消白/余熱利用一體化技術(shù),同時(shí)解決了渣水自潔超凈、渣水分離、蒸汽消白與熱量回收、脫硫與酸雨腐蝕、渣水酸堿中和緩蝕、環(huán)保排放等諸多難題,僅高爐區鋼結構件和渣 水設備腐蝕減緩延壽的隱性年收入加上消白年節水費用,全年綜合經(jīng)濟效益將達到1410.68萬(wàn)元,不到兩年即可收回投資成本。如加上二期渣水余熱溴化鋰脫濕鼓風(fēng)節能 技術(shù)的投入,全年綜合經(jīng)濟效益還可再增加 3400 萬(wàn)元,并節省二期電制冷功耗 5242kW 變頻供配電設施初投資 500 萬(wàn)元。

  WHBJ法自潔超凈/余熱回收/脫硫消白/余熱利用一體化技術(shù)具有:運行費用低,利用現有高爐渣水系統進(jìn)行余熱利用脫硫消白,無(wú)須增加額外的水處理與冷卻運行成本;保留?;撞抗δ芘c結構,利用?;喜靠臻g完成余熱回收脫硫消白功能。并具有投資成本低,運行費用省,經(jīng)濟性好,環(huán)保意義突出。如今后國家統一要求后再進(jìn)行改造,至少需要增加5000 萬(wàn)以上投資;如考慮因改造而高爐停產(chǎn),其損失將更為巨大。目前一步到位,性?xún)r(jià)比和社會(huì )效益最為顯著(zhù)。

  該消白方案將可實(shí)現?;旧蠠o(wú)白煙的最好消白效果,是煉鐵渣處理工藝上的 重大突破,解決了冶金行業(yè)最后且唯一未能解決的煙羽排放,并實(shí)現了余熱利用、環(huán)境 優(yōu)質(zhì)、節能降耗、延緩腐蝕、脫硫環(huán)保、降低成本的綜合經(jīng)濟與社會(huì )效益,對宣傳柳鋼 集團重視環(huán)保有著(zhù)重要的政治意義,已成為防鋼基地建設的一大亮點(diǎn),并一定會(huì )成為柳鋼集團引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的成功范例。

耿马| 海林市| 滁州市| 黑山县| 云阳县| 深泽县| 察雅县| 通榆县| 辉南县| 海伦市| 棋牌| 南华县| 康马县| 崇义县| 普兰县| 盐城市| 新余市| 永嘉县| 汕头市| 同德县| 东安县| 西丰县| 张家川| 织金县| 尤溪县| 辽中县| 龙游县| 铜梁县| 开原市| 兰西县| 湖南省| 托里县| 四川省| 同江市| 泰宁县| 青浦区| 武城县| 乌拉特后旗| 正阳县| 华安县| 商南县|